在华夏阀门,有一个6人小组,他们承担着公司办公楼、车间的电源线路的维修、照明的更换,同时负责阀门制造部40余台机械设备的保养维护、检修、临修、故障处理等工作。仅2013年上半年,他们就解决维修难题30余件。这个班组就是阀门制造部维修组。“这是一支素质过硬的年轻队伍,部门的设备安装维护、保养交给他们放心,他们都是阀门制造部里的精英。在这个班组,人人都可以成才,人人都是可用之才”。提起这个班组,部长王贵华总是很骄傲。
维修工作是一项细致的技术活儿,阀门制造部的机械设备陈色参差不齐,一些六十、七十年代的无任何指导性说明的陈旧设备的维修,不仅难度大,技术要求也相当高,对于维修组来说每一次都是挑战。要“搞定”设备出现的各种问题,需要不断学习和总结。班组长张建伟经常利用班前会开展“每日一题”活动,让大家交流维修经验,共享机械维修和电工维修的操作技巧,帮助班组每一位成员迅速掌握工作要领,提高班组成员的综合技能。
在长期工作实践中,他们总结出“看、听、析、查”四步维修法。“看”是指必须观察设备不易观察及易忽略部位,通过观察运行状况、有无破裂等现象,来确定故障损坏大致部位。“听”是听设备细微的异响部位,以确保维修部位大致方位。“析”是结合设备原理及控制特点进行分析,对可能的原因进行概率排序。“查”是在排除故障中要对怀疑部位细心检测,以免漏过故障真相,防止维修走入迷途。
四步维修法的总结和运用极大的提高了工作效率。
有一次,设备CW6100机床操作者在加工JC100的阀体内孔时,发现阀体中管与中管口有偏差,图纸要求的同轴度也无法满足并且内孔精度达不到图纸要求。CW6100是公司的重点设备,维修人员对床头箱里面的轴承及齿轮进行一一排查,电气线路根根梳理。查资料、测数据、想办法,最终查到是变压器自然,引起电磁阀和快速保险烧坏。原因找到了,解决问题是维修组的强项,仅仅花了不足300元购买电磁阀和快速保险,设备的问题就搞定了。这一故障如找专业厂家维修,不仅费时费力,还会产生上千元的维修费用。
YFC—H/400液压阀门测试机在华夏阀门已经运行了五年,是目前唯一在国内乃至亚洲地区测试能力最大的水压测试设备。由于操作使用频繁,经常处于高压测试状态,出现了不能增压的设备故障。2011年底,公司组织维修人员进行检修诊断,查找故障原因,确定为液压缸内的顶压活塞密封圈损坏,须对设备进行解体后更换密封圈。由于场地受限,设备体谅庞大,维修人员分工协作,想了很多办法,历时26个小时,圆满完成抢修工作。
2010年10月,公司质管部理化试验室直读光谱仪上的自动氩气净化机发生故障,催化塔无法升温,加热系统及温控仪不工作,导致整个设备不能正常运行,检测工作无法开展。如果将该设备送生产厂家维修,不仅需要维修费用1500元,还需要2—3天时间。这样会使送检试样无法检测,无检测报告产品不能加工,将严重影响生产周期,导致无法按时交货给用户,会对公司的经济和信誉造成影响。
情急之下,公司质管部找到阀门制造部维修组,让他们想想办法。维修组的杨鸣镝和张建伟虽说平时修修补补的挺在行,但干的都是“粗活”,从没接触过精密仪器。接受任务后一时间也有些“牛吃南瓜无从下口”。两人通过检查设备的性能、电源、工作原理,最后确定是设备“内脏”电路问题,但商家不单独出售电阻丝等零配件,要整个“内脏”一同出售,这也是厂家维修费高的原因。最后,有着丰富维修经验的杨鸣镝和张建伟采取“土办法”,仅用了半天时间,就将电阻丝修好了,为公司节约了时间和成本。
阀门与电动装置的连接调试,也是维修组的重要工作之一。每次少则几十件多则上百件。偶尔遇到时间紧交货期限短的重点工程时候,维修班组所有成员都全力以赴。执行器的拆箱、阀门与执行器的连接、调试,一步一步按序操作,从没出现过错误