火电机组热力系统阀门内漏是机组热能损失的重要原因之一,治理阀门内漏也是项系统而繁琐的工程。在大唐集团公司开展“优化运行、确保安全、降本增效”专项活动中,大唐耒阳发电厂以实现阀门“零泄漏”为目标,采取“建立台账、规范管理、把关质量”三种方式掌控阀门的“过去、现在和将来”,取得了阀门内漏治理的显著成效。在2013年5月至今的一年多时间里,该厂成功消除50多个内漏阀门,降低汽机热耗32.6千焦/千瓦时,降低供电煤耗1.3克/千瓦时。
建立台账,阀门的“过去”一目了然。该厂对全厂所有阀门进行了全面的排查、清点和梳理,并按照设备系统、结构类型建立起阀门档案,详细记录每个阀门的生产厂家、安装日期、使用年限、检修周期等数据资料,使阀门的“过去”一目了然。
规范管理,阀门的“现在”可控在控。该厂制定了《大唐耒阳发电厂热力系统阀门维护管理办法》,明确阀门内漏的检测方法、判断依据和奖惩措施,保证了阀门的“现在”可控在控。一是定期检查。定期检查阀门各零部件是否正常,防止腐蚀、性能降低和泄漏等现象的发生。二是加强测温。对影响机组经济性的主要阀门,增加阀门前、后温度测点,实施在线监测;每隔15天对热力系统阀门全面测温一次,掌握阀门温度变化趋势。三是及时消漏。根据阀门前、后温度差值评估和判断阀门内漏情况,有计划、有步骤地实施整改方案,并严格按照管理办法落实奖罚措施。2013年至今,该厂对工作不到位的部门进行了严格考核,充分调动了大家治理阀门内漏的积极性和主动性。
把关质量,阀门的“将来”趋势可判。根据阀门使用年限、温度变化范围以及检修情况,该厂组织专业人员对阀门的健康状况进行全面系统的评估和预测,提前策划和部署阀门的检修或更换工作,做到了阀门的“将来”趋势可判。由于热力系统阀门所处的工作压力和温度很高,内漏阀门的检修也要求具有相当高的精度和标准。一方面,该厂重新编制阀门检修作业指导书,规范阀门选型论证、修复阀门材料选用以及补焊工艺等程序,实施“谁签字,谁负责”的验收原则,严把检修质量关。另一方面,从修旧利废角度出发,以师带徒的方式开展阀门检修现场培训,提高员工的检修工艺,使得更多的内漏阀门在检修后符合标准并重新“上岗”。(徐文)