日前,齐鲁石化第二化肥厂丁辛醇火炬靠近顶端的部位出现消烟蒸汽泄漏,被称为最高的“小白龙”。火炬在用时消除漏点,牵扯到高处、动火、临时用电三大作业,况且一旦遇到装置突发紧急情况,排放量波动,容易下火雨或者逸出有毒气体,其工作的危险程度就像在针尖上跳芭蕾。常规的想法是应该等到明年装置检修消缺时再处理,但考虑到现在还只是刚开始泄漏,如若耽搁,漏点越呲越大,不仅会造成蒸汽的浪费,更为严重的是,因量不足影响燃烧,继而会污染大气环境。
“不能因惧怕风险就不敢担当,我们可以采取万全的管理措施和技术措施,保证作业绝对安全” 厂长孙冠嵩拍板决定。
为此,各项准备工作紧锣密鼓全面展开。
90多米高处,从下面查看,只知道消烟蒸汽出现泄漏,还不确定是管线有砂眼还是法兰处泄漏。火炬处于在用状态,靠人爬上去侦查风险很大。“你们为高空巡检和劳模创新创效工作室配置的无人机,可以派上用场。”在反复思考的过程中,副厂长许桂忠突然想到了这一条,并向党群工作科提出配合要求。于是当初为科研用的“高科技”装备被应急运用到实际生产中,并发挥作用,确定为法兰泄漏。
“让专业的人干专业的事”非常关心此次作业的副厂长李聿营向机械动力科提出要求。科长高波立即联系了专业施工队伍,对其进行安全风险交底。3月1日,施工方派代表到现场考察作业环境,签订合同,共同谋划施工方案。“就漏点位置来说,我们定了三个方案,换垫子、打卡子、满焊,到时根据实际情况选择最佳方案。”高波介绍说。
设备的方案必须有工艺方案作支撑。在该厂片区,有多家单位使用丁辛醇火炬,其中丁辛醇车间的两套装置驰放气是主要组成,占比达83%,且不好控制。能把这两股气挪走,风险就大幅降低。“都是高压气体,丙烷是主要成分,可以跟公司协调,先暂时将其改到去乙烯的天然气管网里。”丁辛醇车间主任师张宝国提出了一条建议。很快,建议得到认可。3月7日,改去乙烯天然气管网流程的盲板拆除,具备“挪走”条件。而就其余系统、装置的驰放气,该厂生产调度科科长刘文斌协调热电厂二化动力站,让其保证接收能力,确保施工时燃烧量处于最低值。
“每一点都要考虑到,连煤气化装置酸性气去往锅炉燃烧处理,因超压排到丁辛醇火炬的可能都有应急措施,尽管这种可能性只有万分之一。在工艺处理方案细之又细的同时,针对每种危险可能性而制定的应急预案也在同频共振,技术质量科代科长吴宽亮说。
不仅如此,在共同商讨施工方案时,厂安全总监、安全环保科吴刚在专题会上强调作业前要进行环境分析,备好安全带、防毒面具、空气呼吸器等防护器材,为施工再加一把“安全锁”。
工作细到就连天气情况也被考虑进来。根据预报,最终敲定3月9日进行施工,那天天晴气暖无风,最为适合高空作业。
早7时,车间技术员按方案开始工艺处理。同时,涉及到的每个总控室都有管理人员协助盯盘,8时30分,由厂领导班子和各科室主要管理者,以及相关改制企业、专业化重组单位负责人组成的现场领导小组到位,人手一台对讲机,随时与本单位联系,以便掌握各套生产装置情况信息,加以指挥调度。上午9时30分至下午13时,包括更换法兰垫片并将整个法兰、螺栓孔都焊死的作业完成。打通流程,漏点消失,工作圆满结束,目前运行正常。