近期,方大特钢焦化厂在焦油生产中又取得新突破,尝试焦油装车出厂前省去蒸汽加热脱水工序,经近两个月的实践证明,蒸汽月消耗比以往降低了87.5%,且焦油温度和含水率等质量指标完全符合客户要求。
一直以来,方大特钢焦化厂在焦油售出前都要使用蒸汽加热脱水,蒸汽月均消耗较大。为降低成本,该单位尝试就焦油加热工艺进行改变,他们通过分析各环节重要参数,找出各数据之间的关联及降低消耗的关键点,大胆突破了自焦化厂开工生产以来固有的焦油加热、脱水方法,不用加热,直接将焦油温度稳定控制在85℃到105℃之间,确保了装车温度合格;同时,为保证焦油水份达标,他们还高度重视全过程的质量监控,每一道程序安排专人负责检查,制定具体、可操作性强的作业标准及应急预案,确保水分合格。
通过努力,该厂油库区域蒸汽月消耗由以往的1485立方米/月降低到180立方米/月以下,每月节约蒸汽数量可观,同时,还避免了因加热焦油而造成的有害气体排放,大大改善了现场环境。