攀枝花钢城集团废旧物资分公司铁粉车间检修班,现有职工10人。今年初以来,面对设备逐步走向“老龄化”的不利因素,他们坚持当好设备“保姆”,充分发挥自主维修的主动性,竭力减少设备故障和非计划检修次数,确保最大限度地提高设备作业率。
安全隐患查出来
由于铁粉车间内抓斗吊的走道狭窄,配电柜与小车行走间的间隙太小,致使柜门不好打开,并有些被撞变形,检修作业时,安全距离严重不足,极易发生安全事故。为此,该班组及时将老旧的配电柜重新配置,并向外移动500毫米,消除了隐患。针对除尘风机进风口的温度一直处在50摄氏度~65摄氏度之间,为防止人员烫伤,该班组及时焊接了防护栏杆进行隔断,防止人员进入该区域而被烫伤。该车间危化品库房的排气扇老化严重,为增强危化品库房的空气流通,避免发生火灾,该班组人员及时予以更换。化验室内配电柜的电器线路杂乱且老化严重,为确保用电安全,检修班人员及时予以梳理和更换。
技术改造整出来
为了提高设备的可开动率,减少维修时间,检修班职工针对圆盘给料器的盘面与原料之间长期磨损,造成损坏严重,更换时要连减速机一起拉出,并用拉马取下接手,3个人要工作一天才能完成的实际,及时将给料器的盘面改成双层16毫米的钢板。当盘面磨损严重时,只需要将上层钢板换掉,两个人就轻松搞定,更不需要移动减速机,每次设备的更换时间由8小时缩短到1小时,由每月更换一次延长至3个月更换一次,按每小时生产2吨铁粉计算,全年可创效112万元。
成本效益省出来
铁粉车间的高压泵现由继电接触器控制,高压泵每天只有在清扫现场卫生的时候,压力要求最高,平时只需要50%的压力即可,如何能更好地降低耗电量,该班组职工想到了安装了变频调速器的办法,这样一来,即能节约能耗,也有效延长了高压泵的使用寿命。电动机为15千瓦,每天只有2小时的满负荷,按照电价0.7元/千瓦时计算,每天可降低电耗费用为115.5元,全年可节约电费4.2万元左右。
该车间以前清理现场物料时,用的是工业水冲洗,为有效降低成本,该班组及时在污水池增加自动抽水装置,即能够实现水位精准控制,防止污水池的水外排,防止环境污染事故的发生,也能实现废水再利用,由污水池中的循环水代替工业水冲洗物料,有效节约了水资源。
在铁粉车间作业现场,随处可见检修班忙碌的身影,他们辛勤的耕耘,换来的是车间设备完好率达到90%以上的满意成绩。他们将一如既往地努力着,以“提高检修质量、减少故障维修时间、保证设备运行效率”为根本,破解一个个故障难题。