今年,热电部严把入厂石灰石质量关,把开展石灰石优化攻关做为年度降本增效的重点任务,制定了详细的攻关计划,将攻关措施分解落实到各部门。截至目前,与项目实施前相比,吨蒸汽耗石灰石降低0.0042吨,降幅15.2%,减少石灰石消耗4.13万吨,降低成本960万元。
年初,该部成立了由财务科、生产科牵头,生产副经理任组长的降低石灰石成本优化攻关组,针对生产上出现石灰石同比耗量大,石灰石中间仓板结,导致锅炉石灰石仓给料阀堵塞,石灰石输送不畅的生产情况,进行了分析讨论。他们将输送石灰石粉的压缩空气质量作为切入点,进行了分析,提出了改进建议。攻关组经现场调查发现引起石灰石板结的主要原因。随即,他们认真排查设备隐患,通过更换泄漏的干燥器阀门、更换干燥剂等措施,解决了压缩空气真空度不够、露点偏高、压缩空气含水量大等问题,攻克了石灰石仓给料阀堵塞的难题。
在优化攻关工作中,热电部从质和量上严格把关。攻关组首先严把石灰石质的检验关,对石灰石的质展开确认工作,组织热电和精华两个实验室,利用同一样品,进行对比和加标试验,对实验仪器准确性进行检查。经过加标比对考核,两个试验间分析数据均在允许的偏差范围内,从而确认了试验数据的准确性和可信性。他们通过OA给相关部门通报热电和精华公司石灰石粉试验数据,通过现场使用情况进一步验证分析化验情况。同时,为确保石灰石样品的代表性,经过石灰石流程分析并组织车间讨论,进一步优化了石灰石取样点,取消了粗粉样,确定了罐车细粉样的采样、送样流程。 (赵雪梅)