近日,延安石油化工厂电仪车间通过巡检细化、工艺测试、技术升级等措施,实施精细管理BAF阀门,大大降低了BAF曝气池阀门故障率,截至9月份节省维修费用121万元。
BAF污水曝气池的正常运行严重影响着污水是否达标排放,由于BAF工艺流程特殊,每出现阀门卡涩故障,都得要求工艺管道排水并上报相关部门,导致了维修维护周期加长,影响装置平稳运行。为此,该厂围绕BAF阀门卡涩故障这一问题,精准施措,效果显著。
一是巡检量化、细化,每日两次检查BAF阀门,查看阀门回讯盒、电磁阀、风压表是否正常,及时了解其实时运行状态,对阀门故障提早发现,及时处理。二是每周开展一次工艺动态测试,对阀门的开关状态进行检查,通过定期的阀门动作,缓解阀门的卡涩;仪表维护人员拆卸调节阀气缸,喷淋松动剂,及时清除污物,保证阀门运行正常。三是建立阀门“病历”,详细记录每台阀门故障情况,随时掌握阀门的运行状态。四是技术升级,提升阀门“防御”能力,通过多次勘察现场和实地分析,技术人员在原有阀门的基础上气动蝶阀,解决了因阀门内漏导致的“窜水”问题,降低了阀门故障率的同时,提高了污水达标排放的可控性。(李佳 石涵宇)