“待生滑阀跟踪失调报警消除了。” 9月15日晚19时05分,在广州石化重油催化裂化装置待生滑阀LV132旁,仪控中心一车间重催班副班长刘灿铭、黄旭斌和工艺人员经仔细核对阀位输入、输出信号、阀位反馈、综合报警、自锁报警等相关信号,确认待生滑阀LV132投用正常。
此刻,大伙的脸上都露出了舒心的笑容,脸上的汗珠在灯光的映照下特别闪亮。
13时40分,工艺人员反映待生滑阀LV132跟踪失调,值班仪表人员赶紧奔赴现场,在家待命的班长和技术员也都赶了回来。
“两器”近200摄氏度的高温辐射强度非常大。仅一会儿,检修人员已经脸颊泛红,挥汗如雨。虽然条件恶劣,但检修过程却有条不紊。
“面板显示阀位的反馈信号与实际阀位偏差大,导致跟踪失调。”检查滑阀控制面板,车间副主任师蔡常茂发现了问题。
“唔,是反馈电路板故障还是传感器故障呢?”刘灿铭打开接线盒,测量一下电压,“电压正常,稳定没有波动。”
黄旭斌移动传感器位置,但反馈信号均无不变。
“反馈信号不变,是传感器的故障。”蔡常茂做出了判断。
传感器的行程长度是550毫米,中心值班人员梁平立即去仓库查找备件,但只能找到行程长度600毫米和400毫米的。这两种尺寸曾经有过成功替换的案例,在征得中心领导同意后,他们决定进行替换。
他们根据工作经验先用长度600毫米的传感器想尽快解决问题,但是在调整零位和量程时,超出了可调整范围,看来长度600毫米的传感器无法用上。他们马上换上长度400毫米的传感器,通过调整传感器前后安装位置的距离,再对零位和量程进行全行程调校。经过多次的比对和调整,满足了行程的可调范围,巧妙解决了滑阀跟踪失调难题。
仪表人员对滑阀调试完成后交与工艺,工艺确认正常后待生滑阀恢复正常投用,确保了装置安全平稳运行。(杨志华 何冰)