9月9日,从四川长宁施工现场传来喜讯,由长城钻探实施的本年度首口大修井宁216H2-1井,压后日产气量最高达6.5万立方米,“躺停井”焕发活力,成为上产“潜力股”。
宁216H2平台共部署8口井,7口井于2021年压裂投产,而宁216H2-1井因直井段套漏、水平段套变等问题暂缓压裂,一直躺停,成为“老大难”。
长城钻探打破传统思维,以理念创新推动技术创新,以修压一体化的方式对该井进行治理改造。压裂设计团队结合多年套变压窜防治经验,应用套变风险计算模型对该井进行风险定量分级,以一井一策、一段一法为标准,优化压裂参数,兼顾储层改造效果和降低套变压窜复杂,充分沟通平台未动用储量,保障该井稳产。
在工艺方面,技术人员采用体积压裂2.0工艺,考虑套管承压受限的不利情况,结合限流射孔、缝口暂堵等措施确保段内各簇均匀扩展。针对可能导致套变压窜风险的天然裂缝发育段以及压前套变井段,采用前期缝端暂堵、控液控排等措施,降低施工风险。同时,采用一体化变黏压裂液体系,兼顾造缝和挟砂需求,提高加砂强度,降低砂堵风险。
宁216H2-1井成功实现压裂施工零套变、零压窜,设计加砂符合率达100%。目前,该井正在连油通井,通井前累产已达33万立方米。